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如何在鋁加工攻絲減少毛刺,螺距大于1---求助

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1#
發表于 2007-12-24 21:41:57 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當用數控車床加工時,
2 h& N. Z- Q- n" o4 E是用螺紋刀車加工的,$ N+ p  n# j+ g
在車兩刀后后精鉸刀再鉸孔再車最后一道螺紋,, B, T& N6 }; I  `9 c2 L/ t
當然毛刺基本沒有了." }* J8 N" `: f" s0 ]
但加工中心加工時是用絲攻直接攻的,2 I' Y5 @! \  n! n2 b
單邊余量有70絲左右,
8 M6 n" r6 b1 A% d毛刺現象嚴重.
8 P' j9 j" Y' a) J4 a0 G) i
9 }- A# O: l1 l* R  f6 ]考慮先鉸后攻絲再鉸再攻絲,
- M/ v( a! J' c) Y" @不知螺紋會不會有點會錯位?
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2#
發表于 2007-12-25 14:16:50 | 只看該作者
那么復雜,我們在加工的時候毛刺并不多呀,請問摟住是什么精度的螺紋?# @1 |( H5 T5 }6 `) [7 r
個人感覺是你的切屑參數是不是適當的調整下?

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3#
 樓主| 發表于 2007-12-25 18:48:36 | 只看該作者
因為我們加工的孔是5/8、7/8、3/4-18UNF之類的美制螺紋,
5 v. `( m) Q6 \! B采用加工中心加工,
1 h0 Q* |/ g& n孔是精鉸刀預鉸好,; w4 M: \9 A3 Y) B& f/ M2 Z1 z
然后采用絲錐直接攻絲就算完成。
% R  ~7 U1 W7 b( c9 X. z/ ]
2 P) S7 d9 X2 V. J5 M6 T9 e每次加工的產品在孔的進口處倒角,
6 }" C/ ]& `7 j總見毛刺現象嚴重,8 ^) j) p6 h9 |
攻絲速度是采用G83指令,好象是S300吧,& A2 d& n1 {, J, V$ N
走刀速度是默認值。
4#
發表于 2007-12-25 20:27:04 | 只看該作者
就像二樓所說,鋁件攻絲不必像你說的那樣復雜,按要求鉆底空后直接攻絲就行了,不會有毛刺啊。
5#
發表于 2007-12-25 20:29:47 | 只看該作者
在攻絲時最好沖煤油,這樣就更好了。

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6#
發表于 2007-12-26 14:08:47 | 只看該作者
切削液和切削參數上想辦法,我們也做鋁件,基本沒這種現象
7#
發表于 2007-12-26 14:48:50 | 只看該作者
感覺樓主加工的轉速低了,鋁的塑性好,刀具應該比切鋼材的要鋒利.我們也做NPT3/4和G1的羅紋ACD12鋁制品,其絲錐轉速是樓主的2倍多,當然有充足的切削液冷卻,沒有毛刺,
+ |5 @6 s- O+ m9 s. P建議樓主多試驗些工藝參數和專業刀具,或許能提高生產效率
8#
發表于 2007-12-26 19:19:46 | 只看該作者
學習中,謝謝各位。不過我們單位的鋁攻絲都是鉗床做的
9#
發表于 2007-12-26 19:29:00 | 只看該作者
我給你一個鉗工常用攻絲方法:豬油加羊油2比1。: @: {: N& w" ]6 H3 f
加工中心用煤油?感覺不安全。一般液體即可,
8 ]+ X* N9 ]1 ?$ Q( Q3 F以上對圣無敵好象是廢話,他是知道的^_^
" K# P" z. B# S鋁件攻絲這么麻煩?感覺不應該啊。 ,可以讓我看看你的合格件和不合格件對比嗎?" x" u0 @6 n; V2 `: o2 z% {  c
什么鋁,這么粘絲錐?
10#
 樓主| 發表于 2007-12-26 20:30:25 | 只看該作者
鋁材是T6061,. M! k; f0 c9 S" o4 ]. z
主要是先鉸后攻絲,
6 V+ ?: a! Q$ A. t/ n在螺紋的進口部有鋁擠壓的毛刺現象.8 U  V9 L; f/ h7 |! U

. L% @- H/ ~: |) J以前試過用機油之類切削液,
, M; P, J. V2 t! q1 o% _但效果還不如用皂化液好.
* r5 x' m9 J2 n: j. l) w# ~考慮主要是由攻絲時的單邊余量太大引起的.. R& x! L# z5 _7 O% G
也有可能是轉速太低的原因而引起鋁擠壓變形而形成毛刺
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