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機械手故障的維修

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發表于 2011-6-7 11:08:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       某加工中心采用凸輪機械手換刀,機換刀過程中,動作中斷,發出2035#報警,顯示內容:機械手伸出故障。; b' i! Q, a- l. R. M6 \& N8 z+ x
分析及處理過程:根據報警內容,機床是因為無法執行下一步“從主軸和刀庫中拔出刀具”,而使換刀過程中斷并報警。
# R# ]! g8 ?$ }9 U2 _4 z' U% p機械手未能伸出完成從主軸和刀庫中拔刀動作,產生故障的原因可能有:& I- ]8 _7 N) J+ ~% ?2 ~
(1)“松刀”感應開關失靈  在換刀過程中,各動作的完成信號均由感應開關發出,只有上一動作完成后才能進行下一動作。第3步為“主軸松刀”,如果感應開關未發信號,則機械手“拔刀”就不會動作。檢查兩感應開關,信號正常。
! H( v; q0 o- G' w' h3 K(2)“松刀”電磁閥失靈  主軸的“松刀”,是由電磁閥接通液壓缸來完成的。如電磁閥失靈,則液壓缸未進油,刀具就“松”不了。檢查主軸的“松刀”電磁閥動作均正常。
3 S% O$ y1 {# ?: h" G8 _(3)“松刀”液壓缸因液壓系統壓力不夠或漏油而不動作,或行程不到位  檢查刀庫松刀液壓缸,動作正常,行程到位;打開主軸箱后罩,檢查主軸松刀液壓缸,發現也已到達松刀位置,油壓也正常,液壓缸無漏油現象。" U+ X1 _. R- X& V8 u
(4)機械手系統有問題,建立不起“拔刀”條件  其原因可能是:電動機控制電路有問題。檢查電動機控制電路系統正常。
! ?& h( m  @5 h4 u(5)主軸系統有問題  主軸結構示意圖如圖8-2所示。刀具是靠碟簧通過拉桿和彈簧卡頭而將刀具柄尾端的拉釘拉緊的;松刀時,液壓缸的活塞桿頂壓頂桿,頂桿通過空心螺釘推動拉桿,一方面使彈簧卡頭松開刀具的拉釘,另一方面又頂動拉釘,使刀具右移而在主軸錐孔中變“松”。
) t2 m# C: d; o: f  k0 ?主軸系統不松刀的原因估計有以下4點:①刀具尾部拉釘的長度不夠,致使液壓缸雖已運動到位,而仍未將刀具頂“松”;②拉桿尾部空心螺釘位置起了變化,使液壓缸行程滿足不了“松刀”的要求;③頂桿出了問題,已變形或磨損;④彈簧卡頭出故障,不能張開:⑤主軸裝配調整時,刀具移動量調得太小,致使在使用過程中一些綜合因素導致不能滿足“松刀”條件。
2 u% Y8 z8 H. i+ c/ }# K; i處理方法:拆下“松刀”液壓缸,檢查發現:這一故障系制造裝配時,空心螺釘的“伸出量”調整得太小,故“松刀”液壓缸行程到位,而刀具在主軸錐孔中“壓出”不夠,刀具無法取出。調整空心螺釘的“伸出量”,保證在主軸“松刀”液壓缸行程到位后,刀柄在主軸錐孔中的壓出量為0.4~0.5mm。經以上調整后,故障排除。( F4 \& v/ H1 b1 t8 E' D
   
0 ?/ E! R1 v* E, }
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發表于 2011-6-11 20:18:15 | 只看該作者
謝謝。分析很到位,條理清晰,解釋的很清楚。有圖更好,圖文并茂。
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