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機械設計計算(14)——蜘蛛手動作耗時實測數(shù)據(jù)分享

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發(fā)表于 2025-4-16 05:48:46 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
蜘蛛手機器人抓取小商品工序時間實測數(shù)據(jù)分享
在包裝自動化生產(chǎn)場景中,蜘蛛手機器人的動作效率直接影響整體生產(chǎn)節(jié)拍與產(chǎn)能。為給設備優(yōu)化、生產(chǎn)線規(guī)劃及維護保養(yǎng)提供數(shù)據(jù)支撐,現(xiàn)將蜘蛛手(機器人)抓取小商品時各工序所需時間的實測記錄分享如下。
本次實測完整記錄了蜘蛛手機器人從滿托移出模組起始,至完成一系列抓取、旋轉、升降及等待動作的全流程。具體工序時間數(shù)據(jù)如下:
滿托移出模組:將吸塑盤產(chǎn)品從模組移出550mm,耗時1s。此工序主要考驗模組傳動機構的定位精度與響應速度,合理的傳動比和電機參數(shù)設置是確??焖?、準確移出的關鍵。
旋轉平臺:從0°旋轉到90°及從90°旋轉回0°,每次耗時0.4s。旋轉平臺的旋轉精度和穩(wěn)定性對后續(xù)抓取動作至關重要,其驅動電機的扭矩特性和減速機的傳動精度需嚴格匹配。
取托電缸:不同升降距離對應不同時間,如下降400mm耗時0.8s,上升150mm耗時0.3s等。電缸的推力、速度曲線以及導向機構的摩擦系數(shù)等因素都會影響升降時間,優(yōu)化這些參數(shù)可提高電缸動作效率。
氣缸夾爪:夾緊和松開動作分別耗時0.3s和0.4s。夾爪的氣動系統(tǒng)響應速度、夾緊力控制精度以及夾爪結構的剛度等,對夾取小商品的可靠性和穩(wěn)定性有重要影響。
等待滿托離開:耗時0.5s。該時間主要取決于滿托離開的機械結構和控制系統(tǒng)響應,合理的等待時間設置可避免機器人與滿托之間的干涉。
整個流程共計19個工序,總耗時8.6s。
這些實測數(shù)據(jù)為深入分析蜘蛛手機器人的動作特性提供了有力依據(jù)。后續(xù)可結合動力學仿真、控制算法優(yōu)化等手段,進一步挖掘機器人性能潛力,提升包裝自動化生產(chǎn)線的整體效率。
期待與各位同仁在論壇上進行工作分享,并就相關技術問題進行深入探討,共同推動智能制造技術進步。

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發(fā)表于 2025-4-16 10:27:22 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-4-16 12:51:44 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-4-17 08:58:43 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-5-7 17:34:10 | 只看該作者
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