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加工中心銑圓不圓

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11#
 樓主| 發表于 2018-3-9 17:44:16 | 只看該作者
北冥鳥的天空 發表于 2018-3-9 17:34
; [: w  C; u3 e! O個人感覺,是因為加工的時候,主軸有一個向下壓的力,銑削的過程中下壓,銑削完成回彈,你的“2”圓,應 ...
. x3 T- b- n& ]3 ?7 _$ g
當時銑圓用的10個的立銑刀,單邊余量1MM,精銑余量留了0.2,側刃銑削,向下的力很小吧,應該不是因為這個變形造成銑扁, ]4 x% }' H* i$ |4 R6 [
12#
發表于 2018-3-9 17:54:41 | 只看該作者
本帖最后由 zmztx 于 2018-3-10 06:29 編輯 ( `! r' T+ `; a, ^
' i$ P1 q% S4 S  A  }2 g
從照片和介紹的情況看:是變型,和機床本身沒什么關系。3樓有道理& s$ a* e1 E: o  y
1)圓1加工沒問題,圓2加工有問題??梢哉f明機床本身可以
7 E1 i, X+ i, d2)從照片看,圓2高大約有20,看上去是個圓筒;圓1則不是(不易變型)7 F7 n0 a1 P3 n9 \
像棍子的東西,就是長在零件上,離圓2不遠。于是你們應該是用棍銑刀銑出。內外圓都要銑。
1 g" T& ?3 d5 `1 v- y5 K3)壓板位置
1 h: @' S' ~% y+ P* |* Q% A壓板壓的一般情況下沒什么,但是這里似乎有點問題& _1 T8 D' r, {. B6 @# ]: |% h* r0 k
照片上顯得最大的壓板,正對著的圓2;差不多120°還有一個壓板(離圓2很近)。其他的比較遠。
6 [& M9 o7 A( e  P7 {7 c現在的問題是,件上還長著一根棍,在棍和壓板的作用下,圓2各個方向的變型就有差別了。1 Q( N" x, _4 }: v4 @2 C* C- w
你說的是10道,各個方向大致平均一下,就是5道。如果是鑄鋁,完全可能) E' R) }; x4 j3 ~8 Z! [
可以在圓2的各個方向量一下,看看上面分析是否一致。另外,也量一下圓2的上下
# c& Y/ \  w4 q% e4 F2 q; \最好量三個件,切削參數不變,做一樣的測量
+ Y4 e; ^# z  ?, g3 o
13#
發表于 2018-3-9 20:59:27 | 只看該作者
學習了。
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14#
發表于 2018-3-9 21:13:08 | 只看該作者
不清楚啊
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15#
發表于 2018-3-9 21:44:21 | 只看該作者
零部件加工得剛度是否足夠?加工中心自身得精度是否滿足。
16#
發表于 2018-3-9 22:09:19 | 只看該作者
1.考慮一下絲杠的反向間隙" B- F0 I/ a9 K; X7 E
2.有沒有可能是銑圓沒銑全乎,有一點點缺口
17#
發表于 2018-3-10 18:07:22 | 只看該作者
會不會是裝卡問題,鋁件剛度不夠,裝卡引起的變形
18#
發表于 2018-3-11 10:30:51 | 只看該作者
路邊撿個大錘 發表于 2018-3-9 17:443 L/ G# V7 M6 v" y  M  G
當時銑圓用的10個的立銑刀,單邊余量1MM,精銑余量留了0.2,側刃銑削,向下的力很小吧,應該不是因為這個 ...

7 Q2 F; A) R- J2 y$ e' Y機床本身就算精度再差,也不可能差0.1㎜,因為你另外一個圓是沒問題的,所以排除了機床的原因。軟件?也不可能。刀具也不可能,那就是工藝了,除了變形還能有什么啊。這種大的板材,很容易變形的,你感覺吃刀量很小,我感覺你粗加工0.5就很高了?;蛘吣懔袅浚渭庸?。
8 p# Z% k" m3 A, A. t& ]0 `" T
19#
發表于 2018-3-13 08:35:00 | 只看該作者
學習了,樓主找到原因了嗎?
20#
 樓主| 發表于 2018-3-13 16:35:56 | 只看該作者
大量小老虎 發表于 2018-3-13 08:35
, \: J$ }. g1 m& a學習了,樓主找到原因了嗎?

# N7 {) n) \$ y0 p% i" \調整了進刀位置,和圓1一致,銑完后好了,斷定是絲杠間隙問題。9 m% @7 e1 J3 f, y/ P
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