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合金堆焊,表面合金部分鐵含量過高---請教

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1#
發表于 2007-11-17 14:40:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司制作閥門硬密封閥座的過程中,需要在20#或者A105等材質的母體上堆焊CoCr MONEL等合金粉末,由等離子焊機完成,但最近在深度檢測中發現一個問題,就是焊接之后底部母體材料熔化與焊材對流,造成焊接完成后表面合金部分鐵含量過高,要求是10%以下,但實際上經常有20%左右,但熔化程度不夠會造成合金內部有氣孔等現象,求高手闡述下此中的合理方法,謝謝
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2#
發表于 2007-11-17 15:36:15 | 只看該作者
這種焊接方法我沒有接觸過,不過,按照你所說的情況我可以提幾點看法。, _) R" V+ d8 {$ f4 z5 K: A3 W
我認為既然你那個地方焊過以后的Fe含量增加了,說明你的焊接熔深比較深。1,是不是合金粉末厚度小了,就是焊接電流大了,所以才造成熔深太深。7 p" i* }' D1 D
2,你的焊接速度可能慢了點,造成冶金反應的時間較長,熔池對流的時間也較長,使焊縫金屬與母材混合更充分。
' n9 d% `6 F7 O5 t如有不妥之處還請多多批評指正。
3#
 樓主| 發表于 2007-11-17 15:47:15 | 只看該作者
首先,謝謝樓上的解答
, i  h3 @7 a4 R+ `; k! ?我這里再補充幾點,合金粉末堆焊厚度是很小,大概只有3-4毫米,圖紙要求是≥1.9mm,堆焊后再次金加工達到2.5左右的厚度,但這樣的合金價格是20#的一百多倍,是F316的十多倍,為了成本控制不大可能加高厚度
% v" U& d% |- N0 ^/ Z$ L: n1 I第二點,焊接速度過慢,這個我公司采用的方法是兩次堆焊,就是在堆焊后再次在合金面上進行堆焊,如果焊得慢,冷卻掉的話,會造成合金面開裂,所以基本上焊機轉臺速度是均勻的,若探傷沒有裂紋,基本上就不會太慢
4#
 樓主| 發表于 2007-11-21 08:24:50 | 只看該作者
自己頂一頂,不要沉掉,最近試了幾個monel的樣品,結果還是鐵含量過高,有知道的朋友請幫忙一下
5#
發表于 2007-11-21 09:08:43 | 只看該作者
這種材料的鑄件,我們是做過。我們對于這種產品的返修用的是氬弧焊。
* {) d& f/ D) g3 _4 k+ F+ J8 J6 n你想過用氬弧焊接嗎?
6#
發表于 2007-11-24 16:51:34 | 只看該作者
這個我不太清楚,幫助頂起來!
7#
 樓主| 發表于 2007-11-26 13:32:17 | 只看該作者
氬弧焊我們也在用,但效率比較低,而且容易造成硬度不均勻,這個是比較討厭的,而且氣孔和夾渣的機率也大,平時也在用
8#
發表于 2007-12-7 20:51:01 | 只看該作者
建議跟供應合金粉末的廠家聯系一下,看他們的粉末成分是在哪種工藝條件下檢測的。
9#
發表于 2007-12-8 09:44:58 | 只看該作者

回復 7# 的帖子

氬弧焊焊后硬度不均勻,我們是沒有成功解決;但是對于氣孔和夾渣我認為是可以避免的。
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