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無氧銅釬焊后發現材料鼓包,求指教

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發表于 2014-9-6 10:53:11 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 冰熊 于 2014-9-6 10:54 編輯 # }$ j- e9 H7 P* L& |9 p  Z
* }# b* T& v3 i
     如題,無氧銅產品850℃釬焊后發現有一定比例產品表面“鼓包”現象。懷疑為材料本身問題,所以做再現實驗。: _0 r' j# Y9 D
對拉制坯料(圖1)進行熱處理850℃(氮氣保護),保溫20分鐘,隨爐冷卻。發現部分坯料表面“鼓包”(圖2)。自己分析是材料本身存在氣孔或缺陷,拉制過程中錯位(空隙)變大,熱處理高溫時壓力變化導致鼓起。由于對熱處理及材料不了解,目前在找資料中,煩請各位大俠指導下,不勝感激!! ]8 M" H3 i# q& |, x* U9 K
     注:表面光亮是熱處理前砂紙打磨了,熱處理后未打磨或清洗。

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發表于 2015-7-13 12:48:47 | 只看該作者
有些劣質材料是要放氣的,所以除了清洗工作做好外,有的釬焊是真空釬焊。但不能從本質上改變基礎材料差的的性質狀況。5 P% n4 p4 D2 Q
可以測一下無氧銅品質。, ?4 j. A9 y9 {% f6 z
曾經有一個企業竟然用黃銅代替無氧銅做釬焊件。
3#
 樓主| 發表于 2015-7-13 13:14:07 | 只看該作者
本帖最后由 冰熊 于 2015-7-13 13:19 編輯
+ C" ~% \- @! M5 Y7 `) |
野嘉森 發表于 2015-7-13 12:48   j# T; R5 e: D0 {# ~
有些劣質材料是要放氣的,所以除了清洗工作做好外,有的釬焊是真空釬焊。但不能從本質上改變基礎材料差的的 ...
7 [- m) g1 t! o* _, n2 D3 c: c! E
多謝大俠指點!一看就是行家,就是在產品后續做真空釬焊時會發現“鼓包”問題,有時是批量的。
! t& U- P1 K  q3 ]5 Y4 x我們的材料是在“江冶”買的,送去“華測”檢測也未發現問題
/ R- R- H! R) d( u: `; A- N+ f. O# x! G目前這個問題還沒有好的解決方法,目前的辦法如下:
. f, Z0 W5 q5 A' ^4 U8 R  m
1、部分產品使用板料代替拉制料(洛銅的),基本不會出現“鼓包”問題;/ a& w+ {6 \4 i, `" {8 {
2、買不到相應規格板料的產品加大拉制坯料的尺寸(單邊加大2mm以上),使用“芯部”就很少出現這個問題了
; W- I. ?# }% l5 R8 d
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