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零件經過滲碳淬火后變小0.5毫米

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1#
發表于 2014-7-19 17:19:22 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zhuxiaohua 于 2014-7-19 17:21 編輯 ; j1 }% {; \  S3 I* A
3 u) A" ~# l) J* s3 P4 s8 S
我有一批零件,這批零件的工藝應該成熟;因為該零件按照此工藝已經批量生產了3次都未出現此現象。現在是批量生產第四次了,出現了以下情況:: q5 w% \6 N  F4 z8 `6 V
該零件工藝描述如下:
$ c5 o) M- G- @: R1.該零件圖紙請見附件,
$ \# ]8 `- f: k, j" C2.該零件試中間是空心的,而且內壁需要承受210bar的壓力,為了保證質量、節約材料我們采用了鍛件工藝,而不是圓鋼。/ G4 Z6 t: T6 [
3.零件材料是20CrMnTi,毛坯經過鍛造后,進行正火處理,正火的溫度要求超過930度,硬度范圍:HB156-207;
, [; R) l  o7 Q1 {# X2 K4.粗車,留單邊1.25毫米的余量后,再進行數控車,外形數控車到圖紙尺寸,內圓和球面處留有單邊余量0.25毫米。
, G+ F2 L6 D/ c' v5 }5.進行滲碳淬火處理,該熱處理溫度控制在930度以下進行。
# t) A6 E- i' @$ o# J. |" e6.進行磨削內圓和外球面磨削。- B4 q* M/ Z0 K  C% g2 j7 H
出現問題:
$ z1 ]+ t# N3 ^( f0 H9 Z- t2 g" A1.先該零件經過上面第五道滲碳淬火后,零件整體向內收縮0.5毫米,1 v1 o1 p: b4 e5 W9 }" f! p
2.以前3次工藝都未出現上述情況,最多就是有小的變形,變形量也就是在0.1-0.15毫米。
8 W* @7 s( s) U7 q+ ~3.經過跟每個加工工序廠家溝通后,他們都是按照圖紙工藝進行加工和熱處理。而且可以肯定粗車的尺寸和數控車的尺寸都沒有問題,因為我們的檢驗部門都有檢驗記錄。
, `# T4 l, B1 B/ J% T; m# ^# \
4.經過多次跟熱處理廠家進行溝通,他們表明我們的正火溫度沒有超過930度;而且該熱處理廠家是一家英國的公司。# U/ [+ v8 l9 |# i4 C
5.經過跟鍛造廠溝通,他們表明他們的正火肯定是超過930度,他們表明肯定是滲碳淬火工藝出現了問題。
/ M; a/ I6 f0 X8 l: }  A各位機械社區的社友,你們看看問題可能出在那里,對于你們的幫助,本人表示真誠的感謝!

3 S+ W3 s% V4 j; o希望老鷹版主幫我置頂!多謝!1 ^, V. g" T4 A  m$ Y: t9 k
. V5 Y4 i4 T' I' u/ z# l

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2#
發表于 2014-7-19 17:30:29 | 只看該作者
材料問題,請檢查以前的材料和現在的材料差異

點評

熱處理工藝與以前3次相同,材料與以前3次相同;  發表于 2014-7-19 21:20
還有滲碳淬火溫度及冷卻速度  發表于 2014-7-19 17:35
3#
發表于 2014-7-19 20:15:12 | 只看該作者
熱處理談到深處真不懂,但,冷加工工藝且必須考慮熱處理變形等因素,防患于未然。% ~/ M4 o( S2 {( \/ b& Y
告訴一下毛坯尺寸,這種問題往往出現在鍛造。

點評

第4步鍛造的表面內容,好像已經都加工沒有了吧? 第4步外形已經到尺寸了,5絲的公差,滲碳淬火只是內表面吧,內表面變形0.5,外表面5絲都沒有事嗎?  發表于 2014-7-19 20:41
4#
 樓主| 發表于 2014-7-19 21:17:51 | 只看該作者
樵薪 發表于 2014-7-19 20:15 " k. z9 W% t5 _* f5 E+ h! x
熱處理談到深處真不懂,但,冷加工工藝且必須考慮熱處理變形等因素,防患于未然。7 x9 W1 u0 @* L' H) _
告訴一下毛坯尺寸,這種 ...

! @9 l6 y' K( E% r5 e* l- N1.熱處理深度是需要的,因為該材料做滲碳淬火處理,它會變形的,正常情況下,內外圓會變成橢圓,也就是圓柱度,大概是10絲左右。考慮了磨削余量,我們在滲碳淬火處理,進行磨削后,表面要硬度要求,所以我們在熱處理后有了深度要求,而且深度要求對該工藝要求一般,很容易做到。4 {- T6 H7 z+ M! a) |( z/ W: X7 X
2.對于毛坯,鍛造廠鍛造好毛坯,在粗車之前為了好進行粗車和后續滲碳淬火進行熱處理工藝。3 M, {" O8 x4 B$ d
3.關于圖紙外形尺寸沒有很大的要求,外圓給了5絲要求;我們這里說明一下,加工這個零件機床是日本的馬扎克車銑復合加工中心,這個零件程序編好以后,批量數量很多,車外圓的刀與其他工序是重復使用的,為了檢驗刀具是否磨損,我們一般工人用帶表卡車測量一下外圓就可以判斷道具是否磨損。給了公差為了檢驗而已,同時也是機床本身精度所致。! l+ e6 Y3 c. d" v& u
4.關于毛坯,鍛造的毛坯就是一個管道形狀而已,只不過里面形狀是有一點錐型,拔心棒造成。粗車的毛坯就是比圖紙尺寸外形單邊大1.25毫米左右、當然球面和密封槽是沒有做的。
4 `" f+ f$ V: m; J* I  L, e5.關于冷加工變形,我們數控車以后精度一定會保證數控車圖紙要求,數控車的尺寸我們都檢驗了,沒有變形。我想是不是數車加工應力造成工件本身有殘余應力在里面,再經過熱處理后就會變形。
, b: `4 t9 w; r! h4 x% N! o2 z6.關于縮小,我指的是整體向里面縮小,不管是內孔還是外表面都是一起向內部縮小。/ W) {" |' ?9 t! m# j3 x# o$ _
謝謝大俠的指教,希望能得到你的指點。

6 I$ U; t) H" U2 E5 L; P9 A. X
5#
發表于 2014-7-19 23:31:17 | 只看該作者
摻和兩句,不成熟觀點。! D3 S9 Q; y' t8 P
感覺是你的淬火部分出了問題。如果可能,取樣檢查下金相。可能是淬火溫度和冷卻速度的控制有問題,導致淬火后馬氏體組織較少,殘余奧氏體組織較多,導致的尺寸變小。
+ ]% f5 M9 e3 P# @! f" m) \5 b3 o比如說滲碳過程碳溶解導致C線右移,冷卻速度不夠導致奧氏體組織型核變大增大了奧氏體的穩定性,最終導致淬火后的馬氏體組織少。2 k* w! d+ M, c7 W' `/ r+ }7 C3 n
僅供參考

點評

非常有道理  發表于 2014-7-26 09:24
6#
發表于 2014-7-19 23:55:11 | 只看該作者
大俠,簡單查了下20CrMnTi的滲碳工藝。一供參考:
' k9 ^( i5 ^/ t# j; m( l5 `<950C 10小時內滲碳。# l6 t! E! j3 `7 v1 |" {  y& X
880C 一次油淬。
  @  w" n8 ?/ [$ k  k/ f9 x870C二次油淬。
) o* R* W3 [  G/ |: B3 V9 J200C回火5 z" n6 @% U+ j
水或空氣冷卻。
7#
發表于 2014-7-26 09:23:49 | 只看該作者
我非常同意5樓的觀點,我也建議做一下金相分析,看看這批出問題的零件和前幾批零件的金相有沒有明顯差別。我也懷疑是否是滲碳淬火時溫度或時間沒有把握好,導致內部金相組織發生了變化。而不同的金相組織的密度是不一樣的,這就非常有可能造成整體尺寸的變化。
8#
發表于 2014-7-27 17:19:19 | 只看該作者
熱處理滲碳淬火有很大關系,查看滲碳淬火的油,溫度,冷卻方式等3 F, |% i  k5 e1 _
個人建議,呵呵
9#
發表于 2014-8-8 09:01:22 | 只看該作者
是否可以測量一下殘余應力
10#
發表于 2014-8-8 09:02:00 | 只看該作者
看看殘余應力是否偏大?
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