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樓主: b11453360

鉆32的通孔,最后一點點的時候總卡住鉆頭!!求解

  [復制鏈接]
21#
發表于 2013-8-5 21:10:43 | 只看該作者
自動進給鉆孔,待要鉆穿時,改用手動減少進給量鉆孔。
) e0 l! g  K$ R- D
22#
發表于 2013-8-6 21:20:33 | 只看該作者
本帖最后由 枯藤 于 2013-8-6 21:21 編輯 ' \0 @+ Y2 ~& W# V4 f# X

3 m5 p: D4 W+ ]  Q- z8 O0 c14樓正解,還可以從鉆頭上考慮,1、在標準鉆頭切削刃外沿修磨一小段負前角,避免鉆尖鉆透時,軸向力瞬間減小而扎刀。2、修磨成薄板群鉆鉆型
23#
發表于 2013-8-7 01:17:40 來自手機 | 只看該作者
這種解決了來自: Android客戶端

IMG20130807011700.jpg (17.84 KB, 下載次數: 47)

IMG20130807011700.jpg

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24#
發表于 2013-8-9 21:56:51 來自手機 | 只看該作者
鉆頭太鋒利的原因
25#
發表于 2013-8-9 22:14:08 | 只看該作者
你把那12毫米的鉆孔免了,效果會好很多。  有點畫蛇添足之嫌,你試一試看效果如何。
' D3 W+ ?: t$ z, F  但可以先做個很淺的引導孔,就用你的12的鉆頭鉆6mm深,然后直接用32的鉆頭鉆,快鉆通時,降低進給到每轉0.05以下;% x; K+ I3 R0 t4 {
   前面很多社友都說的很正確,試一試,應該會有效果。
26#
 樓主| 發表于 2013-8-9 22:14:16 | 只看該作者
鉆頭錐柄錐度有問題,與搖臂鉆鏈接不好,& ]' a" E0 e6 w7 \% b  ?
% S* c2 m  ~8 [" k
換了31.5的鉆頭,情況有所好轉, 平均鉆三個卡一次! 鉆三個磨一次鉆頭,  200的轉速,高嗎!??
7 B1 Z+ N( e+ ]& e
- n; b* U7 z& t7 `
27#
 樓主| 發表于 2013-8-9 22:17:32 | 只看該作者
狙擊手 發表于 2013-8-9 22:14
9 F5 u& \" g; f2 n, Z你把那12毫米的鉆孔免了,效果會好很多。  有點畫蛇添足之嫌,你試一試看效果如何。
, |- u0 Y' p1 ?; s, p7 \1 h6 c9 M5 v  但可以先做個很淺的 ...
+ I+ o! B% Y! b# U" |
謝謝指導!~~4 g1 n' A3 U# O$ |& r

9 C& x; Q8 t& P/ E
6 N$ E. r% y; _* s# G5 k# z  用12.5的鉆淺孔,然后上32的鉆透,試過一次!  進給阻力太大! 卡臺顫動!4 `3 F- g. _7 g/ j
8 p. l; J" K. [' Q# o
  感覺不如先鉆透12.5,再鉆32的加工速度快!5 M# M  m$ r& t4 p# O
8 s4 y9 o' d  ]! e6 |: ^
  32的鉆頭開200鉆,速度可以嗎?   鉆45#的料,削基本都是零碎的,正常嗎!?
- D* O& d& b. i$ z: r
28#
發表于 2013-8-9 22:24:14 | 只看該作者
b11453360 發表于 2013-8-9 22:17
( ^( u' k( E* R* J; v5 h謝謝指導!~~

# {/ f* L; K6 n5 x' n從你描述的癥狀看,鉆頭不是很鋒利,加工阻力大,切屑不能連續排出:
8 f% H/ r1 B5 D, m: K$ j- h 1、你先優化鉆頭刃型;
* P. B( \2 ]; J" o 2、如果還不行,12的孔你不要鉆通,底部留一點,防止32鉆頭軸向力變化太大;1 y7 C2 t( t# P" v
3、檢查你的夾具和設備剛性是不是足夠。% u7 ]& x1 l) g5 ]7 B$ D
  貌似第3項要放到最前面。
7 N+ A- c; j4 n9 K+ w% |2 c  40 的設備鉆32 的孔其實是很勉強的,特備是新設備和保養不亮的老設備。
* ~: C- Y: l! \) @! I   你有圖的話,可以給大家看看,大家更好給你出點子。
. l3 D$ s# G$ Z& l
29#
發表于 2013-8-10 09:32:12 | 只看該作者
22樓說的有理,其實像鉆材質比較軟的工件時,刃口也需要做0度前角或是負前角,不然很容易會產生扎刀現像,數控設備就不會有這種問題,除非刀具沒裝夾牢!

20130810_092613.jpg (1.49 MB, 下載次數: 66)

20130810_092613.jpg
30#
 樓主| 發表于 2013-8-10 16:46:54 | 只看該作者
狙擊手 發表于 2013-8-9 22:24
5 N  z0 y2 X9 n) C* w. ]3 P$ m3 ^從你描述的癥狀看,鉆頭不是很鋒利,加工阻力大,切屑不能連續排出:+ u9 _- ]4 @+ h6 K1 V7 Z
1、你先優化鉆頭刃型;
; R& K. b$ B# L7 T 2、如果 ...
3 ~7 t, F6 a6 I& g- {
今天,沒夾!
- o/ \, V( [  Y- I$ s& E& e2 W% _
; c1 S" \+ {2 a1 B: t) t8 V9 | 換了個31.5的鉆頭, 因為以前的32鉆頭錐柄接觸不好!% }6 C4 C0 V8 O" u

/ u4 C! Q" e9 j0 @4 c 減慢了轉速,以前是200轉,減刀80轉,   沒有出現卡鉆頭現象!
6 C( ^! J8 M4 W. a# U' k. R1 F- B1 s( ^5 S/ R( {2 N/ q# i
依然是手動進給,先鉆12.5的,再鉆31.5,   排削比以前好,出連削. 。以前200轉出碎削。+ I; o/ X0 o0 k& f' n1 Q. Z

+ U/ |. \+ [  q# Q8 V4 E  減慢速度以后,卡太也不震動了。    平均鉆六個眼,修磨一次鉆頭!! H) ^9 W0 D* I6 j6 e
7 c( Z( L$ b- ?% o+ L! |
  具體什么原因,微觀上什么因素影響加工,還是不懂......................8 w0 e3 J1 k7 F6 V
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