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數控車床加工尺寸不穩定,求解決

 火.. [復制鏈接]
1#
發表于 2013-1-12 22:49:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          公司的數控車床出現加工工件尺寸不穩定,; _/ P) b5 a9 }4 y8 m
工件如圖所示;, m! X* S/ r* @0 s

1 T2 H9 t* X; z. A! ]6 B                 大致的規律
3 a- U2 d0 v" c2 G4 f
, N+ Y, N4 g6 b5 p9 F1 D+ I: n                 部位        
/ Q/ z4 M2 J7 N$ l6 M$ w- [                    A           變大         變小   
2 @6 s" Q2 q1 ^5 g6 n9 }! E$ O9 H                    B           變大         變大7 j* a: K+ A, d* l
                    C           變小         變大/ M1 z" m9 @5 a0 a
! D+ [2 l: U! j. }& v
            因為怕工件損壞,所以在加工過程中不斷調節刀補,可是還是解決不了問題。。1 N  D: s' K4 {( X9 I

- V* T  J) O( E4 ]7 A' v: y# X            檢查機床
' i: E) \' G- ]- R1 X( m9 n
, h# A0 }/ c4 d* k2 k' q) s             ⑴調查機床X軸絲桿,發現絲桿間隙0.4mm。更換絲桿后,調節絲桿垂直偏差為0.02mm在正常偏差范圍內,試加工10個工件,沒有改善。4 x  _( b$ |2 H
             ⑵調查機床Z軸絲桿水平0.02,屬于正常偏差范圍,不影響加工。7 I9 R% S3 s0 N, X, m5 \
             ⑶調查卡爪抓緊,正常。& m! q3 e3 \* l! F# V" m
            ⑷調查刀具,更換新刀具后加工,無改善。   1 B5 u; H! N, u$ x9 U
            ⑸調查機床整體水平,正常。
" B" ^; l- @: y6 v; @: ]: c( `+ Q- o* K
            請問一下大家,還有什么地方我們沒有做到的,請指教。。。謝謝!!; S. A2 T. }: S. d8 t! e- r- m
/ y& V' j8 _; @$ c1 E; g# B

& i" T$ P! I5 @. R6 y

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2#
發表于 2013-1-12 23:27:08 | 只看該作者
首先看一下卡盤是否上緊,其次檢查刀架是否轉正,刀桿是否壓緊,一一解決!試問樓主此活是否太長或者太細,那樣的話尺寸也是有點難保的!
3#
發表于 2013-1-13 07:08:52 | 只看該作者
本帖最后由 挨吐吐 于 2013-1-13 07:33 編輯   H8 k# ^, ~$ G( `/ V) q

: l% [+ }9 a& V/ n3 ~) C. [5 ]Z軸與主軸的平行度:把直線度好的芯棒夾入主軸,刀架粘跳動表,只走動Z軸,分別打圓周的上,下和側的母線。
' W4 D1 \& m$ K. S: ]+ s/ c, y& R+ E如果有問題,會反映成定方向變化。是主軸對導軌的平衡沒安裝好。
4#
發表于 2013-1-13 08:52:24 | 只看該作者
調整絲杠的反向間隙?
5#
發表于 2013-1-13 16:25:33 | 只看該作者
把變大變小的實際數據測量記錄下來。然后把你的工藝和刀具切削參數也記錄。然后才能分析是工藝的問題還是設備的問題。
6#
發表于 2013-1-13 19:00:30 | 只看該作者
光變大變小還不能分析,工件尺寸多少?偏差多少?走刀路線?
7#
 樓主| 發表于 2013-1-14 19:18:03 | 只看該作者
實際尺寸的話我要回公司才有,A B C外徑大概是25 ,45 ,62 cm  。。。  長度是30,  25,  10厘米  。上下限偏差是正負0.15mm,加工出來的大多都是超出上下限在 0.5mm .由于害怕出現報廢(規定最大不允許超出0.55mm,數控只是粗加工,還有磨床的),所以一逼近上下限就調刀補,所以數據的整體還不能確定他是不是W形的。
8#
發表于 2013-1-14 21:13:41 | 只看該作者
你是用走刀機干出來的
/ e# p0 j4 A" c) G3 {& p; n" S 同切削深度,切削速度,主軸轉速,刀具的中心有關系
9 i7 n3 T6 @* n& j0 ^& |( U# [* f 再不行就是你機床的問題
9#
發表于 2013-1-14 21:15:09 | 只看該作者
產品毛事就是幾個臺階,應該不難或者用同樣的工藝換一臺床子試試~
10#
 樓主| 發表于 2013-1-16 23:05:56 | 只看該作者
B白開水 發表于 2013-1-14 21:13 ( P/ d5 a9 d. ^+ @: E  e/ X
你是用走刀機干出來的" N. W  ^  q2 O* |" t) j& W7 o! x
同切削深度,切削速度,主軸轉速,刀具的中心有關系# G! O7 o# z3 [4 v
再不行就是你機床的問題

: x$ g( T* {5 X! n同類型的機床有好幾臺,都有這種情況,不過就這臺機器特別嚴重。
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