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樓主: arminyang126

五金模具壓料力的計算問題,請教

 火.. [復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2012-8-31 12:11:16 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2012-8-31 10:12 . `" Q( s& l8 ~7 J
這個主題本是有一定技術含量的帖,可惜卻是因主觀認定而無法剖切問題核心,以致一直徘徊在外觀表現而不能深 ...
; x0 v& ?+ N7 }  k- j  S# t$ ]

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12#
發表于 2012-8-31 13:29:10 | 只看該作者
檢查凸模的穩定性先,確定凸模不會上下竄動不穩定;
- P' ~% K1 ^8 H0 x& ~% p) L再檢查沖壓機的下死點穩定性,這項的不穩定是會導致模具的閉模高度不穩定。當沖壓機精度不好時,只能先用過壓法(加多閉模的壓量)。
13#
 樓主| 發表于 2012-8-31 13:41:24 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2012-8-31 13:29 8 N# V+ W( b3 ]+ m
檢查凸模的穩定性先,確定凸模不會上下竄動不穩定;, S9 C3 R- G4 c4 g5 k7 m4 z
再檢查沖壓機的下死點穩定性,這項的不穩定是會導致模 ...
/ k: S) b* o7 p4 c3 ]
1,沖子檢查沒問題,上下不會串動,
* T# |, `. D. x! O; K. e; _# i2,在送樣時,通過過壓合模高度打了幾十個,但這樣對模具,沖床損傷很大。
! p! W" v# Z! a. z9 u現在是通過加大壓料力使模具生產穩定,模具還在修改中,改用氮氣彈簧,結果等待中。(原來壓料力約為2000kg,現在加大到4000-5000kg)
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點評

現在的壓料力是請別的師傅指點,按照他的經驗值得出的,有待驗證。所以想學習一下這個力該怎么具體的計算  發表于 2012-8-31 14:49
14#
 樓主| 發表于 2012-8-31 14:45:02 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2012-8-31 10:12
2 F, |% w3 B) a  F4 O' M這個主題本是有一定技術含量的帖,可惜卻是因主觀認定而無法剖切問題核心,以致一直徘徊在外觀表現而不能深 ...
+ Z* r" `) t- R$ U. \2 j
{:soso_e110:}力學這方面確實欠缺(不是科班出身,沒有學習)你指的書是材料力學還是工程力學,不妨推薦一本我也補補。

點評

俺也不是科班出身,連四本、五本都比俺強,俺啥本也毛,連比的資格都木有。  發表于 2012-8-31 15:25
15#
發表于 2012-8-31 15:20:37 | 只看該作者
arminyang126 發表于 2012-8-31 13:41
3 C+ M2 F" j6 _6 A. ?6 R9 B! |1,沖子檢查沒問題,上下不會串動,
8 m. |% b% b4 i8 P2,在送樣時,通過過壓合模高度打了幾十個,但這樣對模具,沖床損傷 ...

6 ?: ~. l2 @% V{:soso_e120:}  改下凸包沖子基本就可以改善的事,還大陣仗請出氮氣彈簧。
; \3 T# H+ ^1 S4 _! ^! A! |4 j4 z5 {9 x
1、凸包沖子后面不可用止付螺絲鎖定;
/ F& ~& }% n8 W1 R2、凸包沖子的凸點就0.35~0.40吧(圖太小氣,看不清),要驗證;邊上就是沖子的平面,靠這平面去壓就成了,啥壓料力也不用算。  v* l1 f3 B4 B0 E: F
3、彈簧就照現行的樣,無需變動。- D  s  L- a! U% p

. X! g$ u" l* s9 a4、這個案例是典型設計不良,結構不良。
' m% W" [$ @9 X- @8 Y) O0 S4、先看看材料力學也就可以應付大部分沖模上的計算。
. L& T! j$ x2 B+ N' L2 v9 u
16#
 樓主| 發表于 2012-8-31 19:22:40 | 只看該作者
本帖最后由 arminyang126 于 2012-8-31 19:32 編輯 - \" h) K6 Q: M- B5 P. U' H
LIAOYAO 發表于 2012-8-31 15:20 * l- n! F6 C' ^5 `9 i* h
改下凸包沖子基本就可以改善的事,還大陣仗請出氮氣彈簧。
6 F- g4 I7 m* G0 r. }2 y/ h2 c1 `# x
1、凸包沖子后面不可用止付 ...
; M4 Y0 |( Q) V+ k6 g
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改下凸包沖子基本就可以改善的事,還大陣仗請出氮氣彈簧。
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/ d3 ~. w, P7 X; _  [% D1、凸包沖子后面不可用止付螺絲鎖定;( E$ _9 p/ j/ ], G  K
2、凸包沖子的凸點就0.35~0.40吧(圖太小氣,看不清),要驗證;邊上就是沖子的平面,靠這平面去壓就成了,啥壓料力也不用算。1 u# v& I) v% Y# O2 ?9 s
3、彈簧就照現行的樣,無需變動。7 z: Z7 \! h8 V! {7 [) G
! h- X8 V- ]( o( b" {& P/ _9 o
4、這個案例是典型設計不良,結構不良。
- G" Q7 M3 ^( j  e9 H
" d0 N( Z) E: L0 K+ I) w  @2 l( Q! L3 x  {$ |8 H/ D0 Y
1,沖子后面是墊板厚度15mm,HRC58+ Y7 o! F+ n' G
2,凸包沖子前端是個圓錐形,準確的說是個圓臺,雙邊角度30°,前端直徑1.4mm深入材料0.7mm,下模凸包是個圓球凹坑,深度0.40,見圖
" S$ C! i- A% o2 r6 @' j: K! Q6 \8 n1 X# K$ f; z) s
3,按你的意識沖子前端形狀為下圖:不知理解是否正確
& p5 `+ [' l: a+ H8 {  d
+ b) A& ~0 d! Z0 E! L9 x$ S
' x! r1 p9 R% E: M

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17#
發表于 2012-8-31 20:07:22 | 只看該作者
3、直接用最大的沖子徑,2.00的涵蓋范圍不夠大;但仍會受下死點穩定度影響凸包高度。沖床的平行度精度會影響SP壓料的效果。
* K3 V0 y  ?6 ^& t% N; J
! P% ^6 L' R8 |2 {1 h  `2 j再就是凹模做穴和做孔的效果會不同,主要來自凹模對凸包部分的材料阻力問題,將最底下那張圖的凹模做成直孔或直穴,效果就不同于現在的狀況。
" {: j6 q. Q4 E! L1 y; p9 L先將現在的凹模改成直穴,其余暫時不變動,結果應該會比現在好很多。

點評

T2銅也適用按體積不變原則,如果不能適用的話,那么密度或比重就會變化。  發表于 2012-9-1 14:11
對于此類軟材,用等體積的沖子是打不出等體積的凸包的。  發表于 2012-9-1 14:04
如果要求只是凸包的高度,那么改變凸模的形狀,使之更形錐尖,按體積不變原則去衡量形狀的外形,減少深度對凸包的影響度,這樣也可以改善凸包高度的穩定性。  發表于 2012-8-31 20:31
新機器不代表精度就是可以,要檢驗看數據。  發表于 2012-8-31 20:28
所以現在花大價錢買氮氣彈簧試試,過兩天就會有結果了。  發表于 2012-8-31 20:14
此種方法已經試驗過,效果還是不穩定,沖床是今年初新買的,精度還好,基本上沒有使用過,平常就是試試模具。  發表于 2012-8-31 20:13
18#
發表于 2012-8-31 23:56:50 | 只看該作者
本帖最后由 小鼠大膽 于 2012-8-31 23:59 編輯 ( K2 D( a% P; e, i
$ }0 H% ]2 v! L* t. T8 U( r
http://m.whclglass.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjU5Mzc5fDQ5YTYxMWQ1fDE3NTc3OTYwNTV8MHw%3D建議樓主把沖頭延長0.5MM,凹模設計不太合理,本人做的話是在凹??變茸鱿尬粔K,限位塊上平面到凹模平面尺寸為:0.35-0.4MM反正可墊墊片可調,沖頭延長由于工件是銅,較軟難保證尺寸,所以為了把銅板凸包強制沖壓進凹模,在凹模內控制尺寸。有些光靠理論不一定都行的通!設計結構很重要,經驗加思考。

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感謝小鼠大膽能積極參與這個話題的討論,你說的延長沖頭尺寸,我曾經將沖頭深入材料中1.0mm,凸包的高度可以打到0.5以上,現在深入0.7mm已經能打出0.4mm的凸包,就是不太穩定,比較發現沒打出的是材料跑到沖子周圍  發表于 2012-9-1 13:53
19#
 樓主| 發表于 2012-9-1 14:00:47 | 只看該作者
小鼠大膽 發表于 2012-8-31 23:56
+ m4 n- p1 b% f: l& _http://m.whclglass.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjU5Mzc5fDQ5YTYxMWQ1fDE3NTc3OTYwNTV8MHw%3D建議樓主把沖頭延長0.5MM,凹模設計不太合理,本人做的話是在凹??變茸鱿尬粔K,限位塊上 ...

$ W) }( x" o) |0 W" g' n感謝小鼠大膽能積極參與這個話題的討論,你說的延長沖頭尺寸,我曾經將沖頭深入材料中1.0mm,凸包的高度可以打到0.5以上,(當時下模是直筒圓,深度0.55)?,F在沖子深入0.7mm已經能打出0.4mm的凸包,就是不太穩定,比較發現沒打出的是材料跑到沖子周圍了,明顯有一圈亮圈?,F在如果采用過壓的方法也能打出,只是感覺這樣大量生產會有問題。不知你在做此類產品是是采用什么方式?
20#
發表于 2012-9-1 17:13:02 | 只看該作者
本帖最后由 小鼠大膽 于 2012-9-1 17:26 編輯 7 W  Z% a, C% n1 C! Q. E
arminyang126 發表于 2012-9-1 14:00 + V5 x, Z: f+ V% f  Y" I
感謝小鼠大膽能積極參與這個話題的討論,你說的延長沖頭尺寸,我曾經將沖頭深入材料中1.0mm,凸包的高度可 ...
  s7 x8 K) A/ ?" w/ z: D
8 n, |# p5 B4 F5 E" `4 ~' p
首先是你沖頭成型面積直徑小于銅工件的厚度,很難保證沖壓凸包的穩定性!銅材受力后會向周邊擠壓,導致突出部位難成型。你就把沖頭下部直徑加粗,等于讓先沖凸包后就把受擠壓面壓平。尺寸自己調整。我畫了草圖你參考下。
* z9 V5 E+ e( o1 a% Z1 I% ?9 }如果沖頭加粗了,沖頭的穩定性也強。所以值得一試。我以前做過很多相關的模具,三星液晶背板,那時產品是鋁材,厚度0.8MM也沖很多凸包,凸包高度0.8左右,直徑4MM,再在凸包上沖孔,尺寸同心度都很高。這種大直徑凸包相對還是簡單易成型,卸料板的壓力也不是很大,關鍵是力點平衡就好。8 Z% t+ A) G- k/ b% v8 x$ p! O
; f$ `" t# u+ D, V

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