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標題: 加工中心加工缸蓋振紋尺寸維修過程總結 [打印本頁]

作者: 隨X風    時間: 2018-10-16 19:42
標題: 加工中心加工缸蓋振紋尺寸維修過程總結
機床:德國NBH95加工中心。使用年限:10年。' C1 |% Q) }- M# e' ?7 J2 m* [
加工件:鋁缸蓋# {& O4 @# [' Q) W9 m8 m
加工工序:精加工3 @, E) C# f- p# o
& Q* z* c$ ]$ @3 p: p/ `
故障現象:缸蓋底面使用直徑200的盤銑刀從X軸負方向向正方向進行加工,一刀銑完,在用毛刷刷掉銑刀紋,在盤銑刀進刀位置出現振紋(大概80mm左右振紋手感明顯,缸蓋全長300),缸蓋中間位置到尾部正常無振紋,對比其他機床無振紋。9 a. c0 B, c- C! h
原因分析:加工剛性不足導致震動,夾具、機床、主軸多有可能。) @( y; p& x. ~4 `7 M  T
1、 對主軸精度進行檢測,端跳:0.012mm、根跳:0.002mm、上母線:0.013mm(端部坑頭)、側母線:0.028mm(端部往刀庫方向偏),主軸拉緊力20KN。振動儀測量主軸震動(設置檢測參數盤銑刀8000轉)對比其他機床無明顯異常。
2、要求工藝將轉速、進給全部降低,振紋明顯好轉,但是對比其他機床還是有振紋,臨時恢復生產,加工一個班后振紋嚴重,情況惡化。說明機床還是有故障,初步判斷為機床某一塊剛性不足,切屑進刀時負載大震動導致,具體哪一塊震動還需檢查驗證。
3、將加工路徑更改,將銑刀從X軸負方向到正方向的加工路徑改為從X軸正方向加工到負方向的加工路徑。
   驗證結果:加工振紋消失,但是加工一個班次后振紋再次出現,還是原來位置上
4、考慮到降低進給及轉速有好轉,和切屑負載大小有關系。對銑刀的雙花紋,單花紋進行調整,主要體現在側母線及主軸輪表上,銑刀相對于工件的平行傾斜會影響到主軸的切屑負載。
      驗證結果:通過輪表及側母線反應不明顯。
5、通過更改加工參數及加工路徑,振紋有好轉但是加工時間一長就有惡化現象,判斷為某些部件松動震動導致加工振紋,先對XYZ軸導軌滑塊固定螺栓進行檢查擰緊,未發現有松動現象,考慮到進刀方向及加工路徑跟X軸關系很大,對X軸導軌固定螺栓進行檢查,發現在X軸主導軌負方向極限位置斷裂3根螺栓,正方向中間位置斷裂2根螺栓,X軸副導軌負方向極限位置斷裂2根螺栓。總共斷裂7根螺栓,將螺栓更換擰緊(螺栓扭矩140NM)。驗證結果:試加工后工件進刀方向振紋消失。判斷為導軌斷裂螺栓后,在進刀位置產生震動,導致刀紋的產生。
6、加工件振紋消失后,三坐標檢測報告發現缸蓋底面的平面度超差0.02mm,平面度檢測方法為在缸蓋底面上Y軸方向采集5排點,X軸方向采集4排點總共20個點進行評估平面度,三坐標檢測結果為2#的4個點平面度超差0.02mm,表現為在2#點是缸蓋平面內凹。調整夾具定位塊無效果。打表檢查加工件的直線度發現也是2號點內凹,且位置正好是導軌斷裂螺栓的區域,懷疑是導軌螺栓斷裂后導軌有變形,正好遠離導軌安裝測基準方向,表現為相對于側基準外凸,導軌運行軌跡外凸,銑面多銑,工件平面度表現內凹。
7、  起吊夾具安裝托盤,利用500的大理石方箱檢查X軸導軌的直線度,X軸側基準方向直線度0.02mm,在1.5到2.5之間變化0.02mm,其他位置相差不超過0.005mm。正好是在平面度超差位置。
8、對X軸導軌在負極限位置(斷螺栓位置進行調整)利用夾板進行調整,多次調整無效果,直線度0.02mm無變化。
9、更換X軸導軌,先更換主導軌(靠近主軸側),分多次擰緊。并來回移動X軸,靠副導軌進行自動找正。最終螺栓擰緊扭矩為140NM,更換好主導軌后檢測直線度為0.004mm/500,更換好主導軌后在更換副導軌,同樣的方法自動找正,多次多扭矩擰緊。最終檢測X軸導軌直線度為0.005mm/500。
10、更換完導軌后對相關精度進行調整,主要針對主軸母線,試切檢測平面度合格。
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作者: 韓寒11    時間: 2018-10-16 20:01
分析的具體、透徹,最終能一針見血的找到故障點,這得多少年的維修經驗啊,樓主=大神
作者: liwankun98222    時間: 2018-10-16 20:05
太厲害了,佩服,樓主專業維修機床的啊?對機加工也有深入的認識,這種難查的毛病幫解決了能掙不少錢吧?
作者: 北曉北    時間: 2018-10-16 20:13
我只想說,牛逼,掙的是技術錢
作者: 曉昀    時間: 2018-10-16 21:25
總結的很好!來回反復查找問題很仔細,用這種肯鉆的精神做事,沒有做不好的。
作者: 一條設計咸魚    時間: 2018-10-17 09:56
頂一下
作者: 五面怪    時間: 2018-10-17 10:04
專業,點贊!
作者: free-fly-h3    時間: 2018-10-17 10:11
維修花了多長時間呢?
作者: 隨X風    時間: 2018-10-17 10:39
韓寒11 發表于 2018-10-16 20:011 ~* f" B9 \8 M4 s
分析的具體、透徹,最終能一針見血的找到故障點,這得多少年的維修經驗啊,樓主=大神
$ y9 l: N4 s3 R/ n
跟論壇里的大神比,差遠了
0 [$ q  L; g' M2 F
作者: 隨X風    時間: 2018-10-17 10:44
free-fly-h3 發表于 2018-10-17 10:11/ p1 m/ Q8 E- F1 e* L! E
維修花了多長時間呢?

& Q- [7 X% e$ ]1 U0 f; O前前后后各種驗證,差不多10天左右,過程很痛苦,特別是精加工尺寸問題,可能涉及到多方面,結果很欣慰,但是找到原因解決故障后感覺成就感滿滿啊$ d# Y/ y2 }8 M: g4 g6 `+ Y

作者: 隨X風    時間: 2018-10-17 10:45
五面怪 發表于 2018-10-17 10:048 q- q1 i4 b3 |2 W" G
專業,點贊!

1 G. ?1 l: F( E* n- G! X$ \專業真談不上,都不知道自己入門沒有- Z2 R# U/ r; H1 ~* z

作者: 隨X風    時間: 2018-10-17 10:47
liwankun98222 發表于 2018-10-16 20:054 b( p6 }1 {& ?6 v) Y
太厲害了,佩服,樓主專業維修機床的啊?對機加工也有深入的認識,這種難查的毛病幫解決了能掙不少錢吧?:l ...
- g  N0 }6 ^6 C5 I6 k9 E$ [
機加工廠打工哦,精加工尺寸問題,可能涉及多個方面,驗證過程很痛苦,還是自己專業技術不扎實啊," j% ^# S/ d3 h4 e

作者: 隨X風    時間: 2018-10-17 10:50
北曉北 發表于 2018-10-16 20:13% m  \* m; y& {0 j
我只想說,牛逼,掙的是技術錢
9 W. [9 v8 ^8 Y% t* @# n& n) @
同意,最反感說干機械、干技術沒前途、沒錢途什么的,自己技術不過硬,一切都是空話,自己牛逼才有資本。
2 {) n& o( p, e+ n8 M, F
作者: 工藝林    時間: 2018-10-17 15:58
厲害,專業
作者: 遠祥    時間: 2018-10-17 18:44
這個時刻,技術的價值展現的淋漓盡致!
作者: 小劉jg    時間: 2018-10-18 09:43
這種全套解決疑難雜癥的技術類文章讓我獲益匪淺。1 L+ L$ s4 g1 ]! k3 |4 C$ I( T

作者: 專業醬油男    時間: 2018-10-18 13:29
描述的很細致到位,從故障分析、原因推斷,故障排出、校核驗證層層深入,明顯是有著多年實戰經驗的老師傅,這才是我們工科人所應該鉆研和堅持的方向。
9 j" ]) t3 L8 O3 z
作者: oldjumbo    時間: 2018-10-19 13:52
說的很專業,贊一個
作者: 起個名字好糾結    時間: 2018-10-19 16:06
已經很牛逼了!!!!!!!




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