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機械社區

標題: 主軸部件問題---[圖,請教] [打印本頁]

作者: lmx668    時間: 2007-6-1 20:14
標題: 主軸部件問題---[圖,請教]

社區內的各位大師:

1 `1 l8 ] {9 g) j: e- B

    你們好!

' K& C1 M9 U* x' |+ w9 _

    我又來請教各位高手了(上次有發過帖子),就是關于我上次設計的主軸部件的問題一直未解決,請求各位高手出出點子。

5 s/ J" v1 L C* V5 O

   本機器用于切個10-20MM的溝槽,具體如下:

! D# k5 p! V# C* ^/ q) [

主電機采用22KW四級,(主軸皮帶輪直徑為180,電機皮帶輪為直徑為230),

9 w! n8 o# n6 N$ f

6條B型V帶,現在設計轉速約為:1900r/min,軸上裝有180片直徑250的厚3毫米的鋸片約重260kg,

7 |8 C# a+ X* G/ V8 ^

右邊為三個深溝球6217,左邊為調心軸承2217(具體機構見附件)

& t; _5 O/ W8 R7 @: r& E! `

試車結果:

$ e3 f2 t1 u* z N7 E/ Y; Z

1.裝上鋸片試車:右邊軸承座溫度迅速升高約80度(燙的手都不敢接觸軸承座)

% ]+ e5 Q. o! j) ]! i" I. \5 Y0 i

2.未裝鋸片試車:右邊軸承座溫度在半個小時內升高約60-70度(燙的手能接觸軸承座一會兒)

2 y l$ E4 a4 M7 ?8 O% |

3.懷疑是否為右邊軸承過多改為兩個后仍然高燒不退,采用進口軸承和進口高速潤滑脂還是高溫不退。

/ Y- a# S; b) q% H# Z7 A; P- X

4.有人提議采用角接觸軸承后溫度升的更快更高。

3 Z: w2 b0 z8 {# f

請問各位大師,此種現象是什么原因引起的,在原有結構上該如何解決?懇請各位高手為小弟出出注意,在此不盛感激!

/ R4 X; ~: L3 {, |( D$ ]5 t" w3 j

 

+ R+ @8 E, K' [! M- ~

 

$ Y. a+ U5 K2 V) v5 ~2 e

 

7 `2 i% W" y, l) {! B. U

 

6 ]4 {, e% n) n& Q4 s; v+ p- F* Y" u

 


作者: lmx668    時間: 2007-6-1 20:19
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
補充:現在的溫度都無法解決,而客戶卻想要將主軸轉速提高到2700r/min.
作者: gaoergang    時間: 2007-6-1 21:28
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
1主軸傳動皮帶輪皮帶過多張緊力大,全部作用于軸承上,可改皮帶輪結構,將張緊力穿在座體上,2軸承高速重栽運行,需油浴潤滑迅速將熱量帶走
作者: 遠思    時間: 2007-6-1 21:30
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
更改下設計:把軸承換成,軸瓦,用液壓油循環冷卻潤滑。3000轉應該問題也不大
作者: 遠思    時間: 2007-6-1 21:32
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
在油箱上再加個散熱風扇.我們的磨床有2400轉,溫度還可以
作者: wangbin627    時間: 2007-6-1 22:20
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
好重的鋦片啊1 [3 v' P0 m+ y* H( }
加上這個速度。。。
, V4 R! P$ a- L2 U* n* q' v! r' M不是很懂,留名學習* }' k: c( ^4 E) _5 ~" l* M
溫度應該是摩擦產生。。應該多注意些動平衡
作者: 飛虎119    時間: 2007-6-1 22:28
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
圖紙需要上班上才能看。  u( j0 d' d2 O4 \5 O7 z" j: Q$ E
初步建議:
8 ^- i! f; H6 @1、采用密封整體主軸箱,油浴潤滑(半箱油偏下)。軸承座本身精度低,兩端裝配同軸度不好。稀油潤滑可提高軸承的允許轉速。1 D+ U" `5 J! l! C$ G* J0 n& o
2、所用軸承內徑太小,22KW功率建議前軸承采用130mm左右內徑。前端用一雙列柱滾子軸承加一對角接觸軸承(進行軸向定位),后端皮帶輪處用一雙列柱滾子軸承。軸徑小,軸本身剛性差,皮帶漲緊力造成彎曲影響軸承的運轉,發熱量增大。
作者: 靜悟緣    時間: 2007-6-2 00:09
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
軸承改用6317,E級,用3#鋰皂基脂(或二硫化鉬)潤滑,不要加的太多,1\2或2\3(滾道容積)。提高安裝精度(可考慮定向裝配法),檢測動、靜平衡。謹共參考。
作者: bjzhangwei    時間: 2007-6-2 09:10
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
有沒有可能是安裝問題呢?
. u5 L! ?+ ~  B1 w比方說:
5 Y1 r) |. F/ ?  H1\主軸彎曲或軸承座孔不同心
0 l# B! z- \; k+ D, P! t6 Q2\皮帶過緊
: e( u& a) n2 @. }- I) b3\提高裝配質量
作者: 飛虎119    時間: 2007-6-4 18:28
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
今天看了圖紙,建議在前面說的基礎上,再連接刀具軸,刀具軸端部再加一雙列柱滾子軸承,也就是三支撐了。潤滑可不用油浴,加稀油潤滑泵對各軸承進行潤滑即可。
作者: lmx668    時間: 2007-6-7 16:42
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
非常感謝各位的熱心幫助!小弟在此有理了!3 z( d3 N# q1 E0 n3 s. U- M
(由于私事已經好幾天沒來了)3 v  p1 Q% h4 u: m' W5 _
飛虎119,感謝您提出的寶貴意見,我的想法和意見和你有點相似的地方。
* U  z% d* g  `% q8 _! E& W: O  一、不過您所認為的軸承用130內徑,我有個工程師前些天說dn值有限,說軸承內徑不能加大了。
4 Z# L- v! @' l2 e- B9 i* d  還有您所說的的5 W# ~* n7 A$ |- c
  二、您所說的“前端用一雙列柱滾子軸承加一對角接觸軸承(進行軸向定位),后端皮帶輪處用一雙列柱滾子軸承”,您所說的前端應該是皮帶輪那端吧,后端應該是正對面的左手邊那端吧。(我所說的后端就是更換刀片時要拆卸的我們正對的左手邊,)# G8 d) Y, a5 [% H! D
  三、軸徑小,軸本身剛性差,皮帶漲緊力造成彎曲影響軸承的運轉,發熱量增大”,這個因素可能很大性很大的。看法相同。/ F5 _$ J. M, B  T. p0 T
  四、您所補充的在刀軸端部還添加軸承可能不是很方便了。( V/ y" w7 [% q# r
非常感謝您及各位熱心朋友所提的寶貴意見和建議!
作者: lmx668    時間: 2007-6-7 16:45
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
愿大家能給我提出更好的建議或意見。!并提出批評指正。
7 q. }3 a# H1 n6 O非常感謝!
作者: lmx668    時間: 2007-6-9 17:54
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
飛虎1198 H; o. [4 x! |1 `% G
怎么沒見上來呢?
作者: 飛虎119    時間: 2007-6-9 20:18
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]

抱歉,回復的慢了些!

0 `, U; G* Q& P& v% M

我的意思是單獨做一個兩支撐主軸箱,然后前端在與獨立的刀具桿相連,主軸后端裝電機皮帶輪。

' g% y% c% Q1 d- V3 S6 t# t

刀具桿的另一端再加一個軸承支撐點。這個結構是與臥式銑床的結構類同的。

; E# d: K7 \- R' I) ?

dn值方面,因為有單獨的主軸箱,潤滑條件好的話,軸徑大些不存在問題。


作者: immortalking    時間: 2007-6-9 21:27
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
飛虎說的很有道理,按照那中方法,再加上適當改善潤滑的條件(建議最好有獨立的外置散熱的裝置),將熱量帶走,應該沒問題!要是有時間,我就畫個簡圖了,只是受上最近活太多!
作者: lmx668    時間: 2007-6-13 11:30
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
謝謝你們這么熱心的對我的幫助!!!
作者: lmx668    時間: 2007-6-16 16:34
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
謝謝你們的熱心幫助!
1 Q$ I- y% Y# R" s2 [在下有禮了!
作者: a1541090001    時間: 2007-6-28 21:47
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
1.軸承座的自身精度圓柱度不好
9 O* E7 M, @& Z. f4 G- Z' U2.兩個軸承座的同軸度精度太低( |4 p) z- ^) G; X- h+ I
3.加粗零件1的直徑(提高剛度)
6 @3 c- X" {# M) N, ~4.采用帶輪卸荷機構
# u5 ]) ]) _' M8 R& g" @8 G6 [9 C5.潤滑采用油冷 并且充分 但量不要太多
作者: tylgzlr    時間: 2007-8-6 23:30
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
主軸傳動皮帶輪皮帶過多、張緊力大,全部作用于現在的軸承上,自然發熱很厲害,可改皮帶輪結構,將張緊力傳到在座體上,建議用卸載帶輪結構試一試  [! p% K7 c; r# S, Y

作者: ahun    時間: 2007-8-7 08:06
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
潤滑系統不一定要改
. ?2 g  h; U: P8 X( n8 Q問題是安裝軸承座的精度不是很高,造成主軸與軸承間跳動摩擦厲害,
% S  \& D5 F' B$ o! S這也是為什么右邊軸承發熱厲害,還有軸承要選用耐高溫軸承
7 L# [6 P$ t% \5 B9 ?( d還有主軸隔還和軸承座之間是否摩擦,圖上表達讓人有疑問
作者: yuhong66    時間: 2007-8-7 10:31
標題: Re: 主軸部件問題---[圖,請教]
建議1、去掉自制的隔圈6,從裝配圖上可以看出,隔圈6的精度如果達不到要求,很可能會破壞在三個軸承的軸向間隙,  J$ r2 d. p% D8 P# i0 L
建議2、將三個軸承換成一個雙列軸承。- e$ V+ a9 {, l1 z
建議3、改油脂潤滑為油液潤滑。
% y6 r/ y, W) p) I8 I建議4、成套動平衡,難度太大,不大現實。
作者: 愚公yu    時間: 2008-9-14 10:53
粗淺意見:
8 M: N1 |  p' o3 v6 N  S1 U1.功率大、轉速高。應該采用皮帶輪卸荷機構。
! a' V7 `5 `# j. J2.右端軸承間的隔墊必須配好。* G6 E- g" _3 C# G) q
3.左端改用徑向軸承、軸向不要定死位。。如果動平衡不好或吃刀時受力變形,調心軸承的作用不好。
$ S$ J/ |: g4 n7 t1 U1 [  u很久以前,做過玻璃鏡片多片切割機,和這個類似。不過圖紙沒了。
作者: zhang100    時間: 2011-6-29 18:09
有沒有可能是安裝問題呢?
作者: 拔鳥助長    時間: 2011-6-29 20:50
待老衲看看,有這麼嚴重嗎?
作者: 拔鳥助長    時間: 2011-6-29 20:52
幫你解決問題還要浪費點數,沒天理。
作者: 拔鳥助長    時間: 2011-6-29 20:59
忍不住賺點分看看,忍不住賺點分看看
作者: 拔鳥助長    時間: 2011-6-29 21:01
待老衲看看,有這麼嚴重嗎?
作者: 拔鳥助長    時間: 2011-6-29 21:57
看了你的結構,感覺有一些設計缺陷:
. H8 X6 s$ Y4 A) t 1、負荷如此重,你的軸承壽命會有問題,軸承所受動載荷多大?( _7 o7 Z! E: G1 p+ b" D9 H& p2 ^
2、切削力有沒有計算過?如此多鋸片同時切削,又沒有變速箱,估計你的切削扭矩不夠。* g; o" h+ w/ |% j
3、軸承配置有問題,軸向無定位,主軸的跳動在高速時為整個部件震動的激振力,軸向剛度差,直接帶來動態位移大,發熱嚴重是必須的。
2 P* ?$ K4 S& n- m4、轉速太高,鋸片線速度應已超過一般的刀具材料許用切削速度,耐用度低。
1 ^/ S0 b' f- a; `& @5、整個部件剛度差而重量重,主軸小的可憐,固有頻率太低,真在干活時會如同隔壁吳老二——渾身發抖,估計主振型第一階為軸向竄動,第二階為橫向彎曲或扭振。, f$ B# N3 S# o$ }. x
6、有沒有核算過軸承的DN值?
* ^1 d0 }  |8 V' j6 l7、油封的使用有問題,在本機上油封的發熱很嚴重,必須的。# y6 ]/ {* P, _
8、整個部件有無計算過靜剛度,會不會有切削顫振發生?$ V# I* p$ k0 m/ [
..........& G( a4 ?8 I3 |4 F, ^. ~

' k9 Y# o* y# |' t% s" w: H5 W: w結論:樓主是傳統的中國機械“估計”,而非機械“設計”。本機整體方案錯誤,不可能成功,無進行繼續深入的必要性,話難聽,但是實話,請不要見怪。
! q4 B6 L2 d. v" N; |  f




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