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機械社區

標題: 絲錐總是退刀時折斷,分析原因及解決辦法! [打印本頁]

作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-6 08:54
標題: 絲錐總是退刀時折斷,分析原因及解決辦法!
絲錐是yamawa ls-sp l-150 p2 m6×1,底孔∮5.1,通孔21深,加工材質鋁,設備加工中心,速度500×500,兩次加工到底,每次攻13個深,回退10個,再攻到底,絲錐回退的速率為100%,現在發現絲錐在攻到底回退時折斷,已出現兩個,大家幫忙分析是什么原因!會不會是機床絲杠間隙補償有問題?或者把攻絲回退的速率調整?應該調快還是調慢?
作者: 六角車    時間: 2013-10-6 10:33
那是因為絲錐沒有浮動的結果,突然反轉退刀憋勁,絲錐就斷了,斷茬是斜的。
作者: 就將    時間: 2013-10-6 10:57
六角車大俠,剛性攻絲的時候,用立鉆,絲攻沒有補償浮動,裝夾不一樣的時候,退刀的時候很容易斷掉。慢點看看
( A( e1 H% f! c1 U9 ?
作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-7 21:45
六角車 發表于 2013-10-6 10:33
3 ~: q7 Q' ^6 e- e+ s- K9 [那是因為絲錐沒有浮動的結果,突然反轉退刀憋勁,絲錐就斷了,斷茬是斜的。

& z/ C: |6 T. h6 u: E- B+ A% z2 D非常感謝六角車師傅的回答,除了用浮動刀柄還有什么好的辦法可以解決?攻絲到底暫停幾秒是否可行?望師傅多多指教!
作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-7 21:50
就將 發表于 2013-10-6 10:57) y0 }& Q! }# d/ `
六角車大俠,剛性攻絲的時候,用立鉆,絲攻沒有補償浮動,裝夾不一樣的時候,退刀的時候很容易斷掉。慢點看 ...

. E: Y. a7 C8 t8 m5 `攻絲300×300也試過了,還是折斷,謝謝你的回答!
作者: qq314941766    時間: 2013-10-10 23:40
沒高手出現嗎?& P2 i5 ]& r' f, Q+ K8 ^3 S, e/ o0 ]* [

作者: wangcunjia    時間: 2013-10-11 07:25
螺紋加工不需要那么快。省不了幾秒鐘的,換上彈簧夾頭。伸出來盡量短。螺紋30也不淺。底孔再加0.1個。沒啥問題的。
作者: 小李飛刀樂呵呵    時間: 2013-10-11 14:25
基本上可以確定是設備問題:你的設備不支持剛性攻牙。2 I  \2 L; W. ]/ Y
即Z軸電機與主軸電機同步性能不好,特別在減速下同步不好。
% E  O  c  d) m9 r/ v6 T用浮動攻牙夾頭可以讓比勉強使用。個人偏好這種狀態下人工臺鉆或萬能攻牙機搞定
作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-11 19:26
小李飛刀樂呵呵 發表于 2013-10-11 14:25
8 N; l, w5 R) i: ]7 T0 ]. T9 Y基本上可以確定是設備問題:你的設備不支持剛性攻牙。/ m- C5 ^8 M# _; K. b. X5 E0 T
即Z軸電機與主軸電機同步性能不好,特別在減速下同步 ...

) B2 t: t# O- F# p# S' w+ N現在換浮動刀柄了,謝謝!
作者: 廣州普進    時間: 2013-10-12 07:09
學習了。
9 y( Q9 ^5 V* R- K: ~7 U  Z
作者: 八級工    時間: 2013-10-16 21:09
你可以看下深孔攻絲循環設定的參數對不對。剛性攻絲的話。
作者: 284798178    時間: 2013-10-16 22:34
程序呢?可以一次到底




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